伺服驱动器报警代码(欧姆龙伺服驱动器报警代码)

西门子伺服驱动报警代码 各个报警该如何解决?

我看到别人的总结,给你转过来了,希望能帮到你:

第一。电机上电,机械振荡(加/减速时)引发此类故障的常见原因有:①脉冲编码器出现故障。此时应检查伺服系统是否稳定,电路板维修检测电流是否稳定,同时,速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能损坏,导致轴转速与检测到的速度不同步,更换联轴节;③测速发电机出现故障。修复,更换测速机。维修实践中,测速机电刷磨损、卡阻故障较多,此时应拆下测速机的电刷,用纲砂纸打磨几下,同时清扫换向器的污垢,再重新装好。

第二.电机上电,机械运动异常快速(飞车)出现这种伺服整机系统故障,应在检查位置控制单元和速度控制单元的同时,还应检查:①脉冲编码器接线是否错误;②脉冲编码器联轴节是否损坏;③检查测速发电机端子是否接反和励磁信号线是否接错。一般这类现象应由专业的电路板维修技术人员处理,负责可能会造成更严重的后果。

第三.主轴不能定向移动或定向移动不到位出现这种伺服整机系统故障,应在检查定向控制电路的设置调整、检查定向板、主轴控制印刷电路板调整的同时,还应检查位置检测器(编码器)的输出波形是否正常来判断编码器的好坏(应注意在设备正常时测录编码器的正常输出波形,以便故障时查对)。

第四.坐标轴进给时振动应检查电机线圈、机械进给丝杠同电机的连接、伺服系统、脉冲编码器、联轴节、测速机。

第五.出现NC错误报警NC报警中因程序错误,操作错误引起的报警。如FANUC6ME系统的Nc出现.报警,原因可能是:①主电路故障和进给速度太低引起;②脉冲编码器不良;③脉冲编码器电源电压太低(此时调整电源15V电压,使主电路板的+5V端子上的电压值在4.95-5.10V内);④没有输人脉冲编码器的一转信号而不能正常执行参考点返回。第六。伺服系统报警伺服系统故障时常出现如下的报警号,如FANUC6ME系统的、、、、伺服报警;STEMENS系统的伺服报警;STEEMENS8系统的、等伺服报警,此时应检查:①轴脉冲编码器反馈信号断线、短路和信号丢失,用示渡器测A、B相一转信号,看其是否正常;②编码器内部故障,造成信号无法正确接收,检查其受到污染、太脏、变形等。the drive signals a serious fault of status class 1 (zk1). the exact cause of the fault can

be recognized by evaluating the following drive alarms which are output in addition:

alarm , alarms – , alarm , alarm , alarm ,

alarm , alarm , alarms – , alarm .

the alarm can be reprogrammed in the md alarm_reaction_chan_noready

(channel not ready).

需要其他报警信息才能进一步分析

伺服驱动器报警代码err是什么意思啊

以松下伺服驱动器为例,则报警代码Err意思是位置偏差过大保护。

此错误在生产时或长时间停机后重新开机时经常出现。

伺服断电重启以及点动操作是处理此错误的两个方法。

通常故障情况可由伺服驱动器上显示代码来初步判断,以下是几种常见的故障及其排查方法:

1、AL.E6表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。

2、AL.37表示参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。

3、AL.16表示编码器故障。内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。

4、AL.20表示编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。

5、AL.30表示再生制动异常。若刚通电就出现报警,则驱动器内部制动回路元件损坏。若在运行过程中出现,可检查制动回路接线,必要时外配制动电阻。

6、AL.50、AL.51表示过载。检查输出U、V、W三相相序接线是否正确,伺服电机三相线圈烧坏或接地故障。监控伺服电机负载率是否长时间超过伺服响应参数设置过高,产生共振等原因。

7、AL.E9表示主回路断开。检查主回路电源是否接入,若正常则主模块检测回路故障,须更换驱动器或配件。

8、AL.52表示误差过大。电机编码器故障或驱动器输出模块回路元件损坏,通常油污较多的使用场合此故障较多。

另外简单判断伺服电机故障方法:去掉电机所有接线后,转动电机轴承,如能感觉到明显的阻力,转动时不顺畅,则机身线圈烧坏。另外装配联轴器不当时很容易把编码器敲坏,可摇动电机编码器部分,若能听到编码器碎片的声音,则编码器被敲坏。

扩展资料

伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间抄有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工袭作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回伺服控制器,形成电流回路。

如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,特别是速度控制性能的发挥起到关键作用。

参考资料

百度百科—伺服驱动器松下伺服的话,是:Err 位置偏差过大保护。

此错误在生产时或长时间停机后重新开机时经常出现。

伺服断电重启,点动操作是处理此 错误的两个方法。1.地线没有接好,编码器通信受到干扰,数据错误。

2编码器有故障,信号相位不正常,要调整编码器相位。

三菱伺服驱动器报警代码ALE6.1

三菱伺服驱动器报警ALE6就是伺服电机紧急停止了。驱动器没问题,外部急停开关也没问题,那就是线路问题了。也就是驱动器EMG和SG之间的线路断开了,驱动器处于紧急停止状态。强制停止报警。

根据经验,一般是极限开关动作了。或者是极限开关动作后脱位(plc检测到过该信号,由于机械惯性使极限开关撞脱)。

你可以检查一下左右极限开关,或者相应的限位开关。

另外,这个信号是由plc给伺服放大器的,你也可以检查一下plc输出的这两路信号是否正常。我这里的这个,就是plc控制两组继电器给伺服放大器。当某个极限开关动作,plc相应的输出断开,就会报ale6.1。

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